OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
查看: 12784|回复: 22

求助陀螺仪MPU-DMP初始化问题,使用F407原子例程移植F103

[复制链接]

25

主题

63

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
183
金钱
183
注册时间
2014-11-25
在线时间
0 小时
发表于 2015-1-28 19:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金钱
我参照原子F407原子例程移植到F103上。 DMP文件那些都没有动, 但是发现程序一直卡在MPU-DMP初始化这里。经过我的一步一步排查 ,发现是MPU6050自检失败 。对于DMP这块 我没有研究完全 搬得原子里边的代码,我也没有动过。求大神指点 下边代码中卡在result那里 result返回值为0
代码如下  
//MPU6050×?????
//·?????:0,????
//    ????,?§°?
u8 run_self_test(void)
{
int result;
//char test_packet[4] = {0};
long gyro[3], accel[3]; 
result = mpu_run_self_test(gyro, accel);
if (result == 0x3) 
{
/* Test passed. We can trust the gyro data here, so let's push it down
* to the DMP.
*/
float sens;
unsigned short accel_sens;
mpu_get_gyro_sens(&sens);
gyro[0] = (long)(gyro[0] * sens);
gyro[1] = (long)(gyro[1] * sens);
gyro[2] = (long)(gyro[2] * sens);
dmp_set_gyro_bias(gyro);
mpu_get_accel_sens(&accel_sens);
accel[0] *= accel_sens;
accel[1] *= accel_sens;
accel[2] *= accel_sens;
dmp_set_accel_bias(accel);
return 0;
}else return 1;
}

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

参考下这个:http://www.openedv.com/posts/list/20654.htm
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
回复

使用道具 举报

530

主题

11万

帖子

34

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
165524
金钱
165524
注册时间
2010-12-1
在线时间
2116 小时
发表于 2015-1-28 19:53:19 | 显示全部楼层
我是开源电子网www.openedv.com站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子STM32开发板购买店铺http://openedv.taobao.com
正点原子官方微信公众平台,点击这里关注“正点原子”
回复

使用道具 举报

3

主题

8

帖子

0

精华

新手上路

积分
44
金钱
44
注册时间
2014-7-8
在线时间
1 小时
发表于 2015-1-28 19:53:19 | 显示全部楼层
回复  那远远的云端:
---------------------------------

你把 MPU6050 放平了,重启 。
回复

使用道具 举报

5

主题

40

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
141
金钱
141
注册时间
2015-1-10
在线时间
19 小时
发表于 2015-1-28 21:04:01 | 显示全部楼层
我也卡在这一步了,同样移植407的。
回复

使用道具 举报

5

主题

40

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
141
金钱
141
注册时间
2015-1-10
在线时间
19 小时
发表于 2015-1-28 21:13:21 | 显示全部楼层
更具体的说是mpu_run_self_test(gyro, accel)里面
result = 0;
    if (!gyro_result)
        result |= 0x01;
    if (!accel_result)
        result |= 0x02;
两个if条件都不满足导致的,问题我现在也没解决。
回复

使用道具 举报

25

主题

63

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
183
金钱
183
注册时间
2014-11-25
在线时间
0 小时
 楼主| 发表于 2015-1-28 22:35:28 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
---------------------------------
多谢原子哥了 刚开始也搜索了好久  愣是没看到这个帖子 汗。。。
回复

使用道具 举报

13

主题

206

帖子

1

精华

高级会员

Rank: 4

积分
613
金钱
613
注册时间
2014-10-26
在线时间
32 小时
发表于 2015-5-2 22:45:59 | 显示全部楼层
回复【5楼】那远远的云端:
---------------------------------
我是卡在了 MPU_Init(); 这里返回1, 初始化失败,然后我试着改变 器件地址也不行啊!
学习!
回复

使用道具 举报

4

主题

50

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
99
金钱
99
注册时间
2014-5-30
在线时间
4 小时
发表于 2015-7-23 08:46:05 | 显示全部楼层
六楼说的对...  
放平重启就能通过自检了...
六楼这种细节都能发现,,给力啊
也许似乎大概是,然而未必不见得。
回复

使用道具 举报

29

主题

136

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1293
金钱
1293
注册时间
2013-1-11
在线时间
446 小时
发表于 2015-8-8 22:06:29 | 显示全部楼层
回复【7楼】qgw:
---------------------------------
更具体的说是mpu_run_self_test(gyro, accel)里面 
result = 0; 
    if (!gyro_result) 
        result |= 0x01; 
    if (!accel_result) 
        result |= 0x02; 
两个if条件都不满足导致的,现在问题完全就是这个。

按你说的放平,东西在板子上焊接的,一直都是平放的。还有什么原因吗
回复

使用道具 举报

29

主题

136

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1293
金钱
1293
注册时间
2013-1-11
在线时间
446 小时
发表于 2015-8-8 22:06:59 | 显示全部楼层
回复【8楼】洛阳单片机:
---------------------------------
唉,问题我放平了 还是那样的,依旧返回不正确。
回复

使用道具 举报

29

主题

136

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1293
金钱
1293
注册时间
2013-1-11
在线时间
446 小时
发表于 2015-8-8 22:07:28 | 显示全部楼层
回复【5楼】那远远的云端:
---------------------------------
楼主那个问题解决了吗,同样的问题
回复

使用道具 举报

29

主题

136

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1293
金钱
1293
注册时间
2013-1-11
在线时间
446 小时
发表于 2015-8-8 22:07:46 | 显示全部楼层
回复【3楼】Director_Liu:
---------------------------------
你的那个问题解决了吗,我也碰到和你一样的问题
回复

使用道具 举报

4

主题

50

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
99
金钱
99
注册时间
2014-5-30
在线时间
4 小时
发表于 2015-8-9 09:48:34 | 显示全部楼层
回复【10楼】aozhouduwang:
---------------------------------
你可以试试用串口发初始化函数返回值
用上位机看他的返回值是多少
也许似乎大概是,然而未必不见得。
回复

使用道具 举报

29

主题

136

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1293
金钱
1293
注册时间
2013-1-11
在线时间
446 小时
发表于 2015-8-9 11:48:56 | 显示全部楼层

 回复【13楼】 洛阳单片机 :
---------------------------------
res=run_self_test();  //自检
返回值是Flase,
具体到里面

[mw_shl_code=c,true] accel_result = accel_self_test(accel, accel_st); gyro_result = gyro_self_test(gyro, gyro_st); result = 0; if (!gyro_result) result |= 0x01; if (!accel_result) result |= 0x02; [/mw_shl_code]

具体的accel_result和gyro_result都应该返回0才对,但我的返回值是3和7,


[mw_shl_code=c,true]static int accel_self_test(long *bias_regular, long *bias_st) { int jj, result = 0; float st_shift[3], st_shift_cust, st_shift_var; get_accel_prod_shift(st_shift); for(jj = 0; jj < 3; jj++) { st_shift_cust = labs(bias_regular[jj] - bias_st[jj]) / 65536.f; if (st_shift[jj]) { st_shift_var = st_shift_cust / st_shift[jj] - 1.f; if (fabs(st_shift_var) > test.max_accel_var) result |= 1 << jj; } else if ((st_shift_cust < test.min_g) || (st_shift_cust > test.max_g)) result |= 1 << jj; } return result; }这是函数原形,看不懂 [/mw_shl_code]

感觉这个函数就是要自检抵消偏差的,不知道对不对,东西本来就是水平放置的,不知道问题出在哪

回复

使用道具 举报

4

主题

50

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
99
金钱
99
注册时间
2014-5-30
在线时间
4 小时
发表于 2015-8-9 13:34:46 | 显示全部楼层
回复【14楼】aozhouduwang:
---------------------------------
水平放置 是 有器件的那一面朝上,,,   你再试试,, 
 或者直接把自检屏蔽了,  不自检,, 就行了
也许似乎大概是,然而未必不见得。
回复

使用道具 举报

29

主题

136

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1293
金钱
1293
注册时间
2013-1-11
在线时间
446 小时
发表于 2015-8-9 20:08:41 | 显示全部楼层
回复【15楼】洛阳单片机:
---------------------------------
嗯 是的  就是器件有字的那一面找上,

我把自检屏蔽掉了,的确可以读出来欧拉角,读出来的数也是正确的,
但就是每次运行u8 mpu_dmp_get_data(float *pitch,float *roll,float *yaw)这个函数时间好像挺长的。

我在论坛找了另一个实例“MPU6050空中鼠标工程”这个在自检那里完全可以过去,我也对照了两个程序,没发现没什么不一样的地方,

话说自检他不是相当于将当前位置设置为零点,我就想不通他为什么自检不过去呢,
回复

使用道具 举报

4

主题

50

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
99
金钱
99
注册时间
2014-5-30
在线时间
4 小时
发表于 2015-8-12 19:41:07 | 显示全部楼层
回复【16楼】aozhouduwang:
---------------------------------
我的就能过哎  , 不知道为啥, 
几千行程序呢,,, 里面应该有不一样的地方吧
也许似乎大概是,然而未必不见得。
回复

使用道具 举报

5

主题

40

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
141
金钱
141
注册时间
2015-1-10
在线时间
19 小时
发表于 2015-8-15 17:49:05 | 显示全部楼层
回复【12楼】aozhouduwang:
--------------------------------
解决了,我的当时是IIC两根信号线太长了,估计有干扰,做了个转接插座插在板子上就好了。
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

0

精华

新手入门

积分
26
金钱
26
注册时间
2015-10-12
在线时间
0 小时
发表于 2015-10-28 14:33:27 | 显示全部楼层
回复【3楼】Director_Liu:
---------------------------------
请问你的问题解决没?
回复

使用道具 举报

5

主题

40

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
141
金钱
141
注册时间
2015-1-10
在线时间
19 小时
发表于 2015-10-28 22:43:53 | 显示全部楼层
回复【19楼】Smart:
---------------------------------
解决了,基本就是楼上说的几种问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

0

精华

新手入门

积分
7
金钱
7
注册时间
2016-5-9
在线时间
0 小时
发表于 2016-5-9 10:22:32 | 显示全部楼层
楼主,我使用的是MPU9250芯片,同样在mpu_run_self_test(gyro, accel)返回值是04 ,加速度和陀螺仪自检失败,磁力计自检成功。上述的几种方法都试了,还是同样的错误,你是怎么解决这个问题的?大神求指教
回复

使用道具 举报

3

主题

49

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
193
金钱
193
注册时间
2015-2-28
在线时间
29 小时
发表于 2016-10-27 10:15:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 星空旅行者 于 2016-10-27 10:16 编辑

mpu_run_self_test(gyro, accel)里面  
result = 0;  
    if (!gyro_result)  
        result |= 0x01;  
    if (!accel_result)  
        result |= 0x02;  
两个if条件都不满足导致的,芯片也是平放,不知如何解决

回复

使用道具 举报

18

主题

96

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
136
金钱
136
注册时间
2016-10-26
在线时间
40 小时
发表于 2017-1-2 20:52:17 | 显示全部楼层
我的是供电不稳定造成的  重新插拔6050电源线即可
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



关闭

原子哥极力推荐上一条 /2 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-5-28 03:56

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

快速回复 返回顶部 返回列表