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平衡小车PID调试一直调不好

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发表于 2024-4-25 11:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
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调试平衡小车直立环的KP时,一直增大都没出现低频抖动,一直都是前后摇摆几下然后向一边加速倒下

最佳答案

查看完整内容[请看2#楼]

可能是你的PID运算周期间隔太长了,比如你PID每1s计算和输出一次,和PID每10ms计算输出一次是不一样的,1s计算一次可能还没输出呢,车就倒了,所以根本抖不起来。这种情况如果不使用OS的话,就是while(1)里循环一次的时间太长,优化代码解决,去除delay这种长时间阻塞延时。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
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发表于 2024-4-25 11:15:16 | 显示全部楼层
linyikai 发表于 2024-4-26 19:22
我看他们的指导视频,KP到一定程度就会低频抖动,我的好像一直调不到他们那种效果,小车一启动就往一个方 ...

可能是你的PID运算周期间隔太长了,比如你PID每1s计算和输出一次,和PID每10ms计算输出一次是不一样的,1s计算一次可能还没输出呢,车就倒了,所以根本抖不起来。这种情况如果不使用OS的话,就是while(1)里循环一次的时间太长,优化代码解决,去除delay这种长时间阻塞延时。
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发表于 2024-4-26 09:19:13 | 显示全部楼层
调PID,我一般建议把波形弄出来,设置值、检测值、控制量绘制成曲线,有些串口助手是可以画曲线的。
专治疑难杂症
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发表于 2024-4-26 12:34:48 | 显示全部楼层
单Kp是稳不住的,必然倒,你这种状态kp不用增大了,再大就是一下子就倒,应该调积分了
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 楼主| 发表于 2024-4-26 19:22:41 | 显示全部楼层
姚先起 发表于 2024-4-26 12:34
单Kp是稳不住的,必然倒,你这种状态kp不用增大了,再大就是一下子就倒,应该调积分了

我看他们的指导视频,KP到一定程度就会低频抖动,我的好像一直调不到他们那种效果,小车一启动就往一个方向倒下,感觉反应很慢,增大KP也没用,无法达到低频抖动的效果,应该咋办呢?
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 楼主| 发表于 2024-4-26 19:24:14 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2024-4-26 09:19
调PID,我一般建议把波形弄出来,设置值、检测值、控制量绘制成曲线,有些串口助手是可以画曲线的。

好的,我这就去将波形弄出来
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 楼主| 发表于 2024-4-26 20:49:30 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2024-4-26 21:00:53 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2024-4-27 23:04:01 | 显示全部楼层
姚先起 发表于 2024-4-27 17:34
可能是你的PID运算周期间隔太长了,比如你PID每1s计算和输出一次,和PID每10ms计算输出一次是不一样的,1 ...

谢谢你,我调节了直立环的KP和KD,现在小车能向一个方向行驶一段距离才倒下了。我运算周期是10ms,应该够吧?
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 楼主| 发表于 2024-4-28 00:39:43 | 显示全部楼层
姚先起 发表于 2024-4-27 17:34
可能是你的PID运算周期间隔太长了,比如你PID每1s计算和输出一次,和PID每10ms计算输出一次是不一样的,1 ...

谢谢你,我调了直立环的KP和KD,小车可以向一个方向走一段时间然后倒下
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 楼主| 发表于 2024-4-29 00:50:36 | 显示全部楼层
姚先起 发表于 2024-4-26 12:34
单Kp是稳不住的,必然倒,你这种状态kp不用增大了,再大就是一下子就倒,应该调积分了

今天我调了速度环和直立环,小车能短暂平衡,但是有时候会大幅度摇摆然后倒下,这是什么原因呀?
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