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MPU9250自检失败

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发表于 2016-8-24 11:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
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MPU9250自检一直失败,目前硬件原因已经排除,也用过多种方向和倾角来开启自检,都始终失败,现在完全不知道该怎么办了,希望大神们看到可以指点一二,万分感激,失败LOG如下。
Starting MPU6500 HWST!//开启MPU6500 hardware self test(硬件自检)
Retrieving Biases//准备获取零位偏移(Z轴朝上,XY垂直于重力的方式)
Starting Bias Loop Reads//开始循环读取零位偏移
Samples: 200//获取次数为200次
Accel offset data HWST bit=0: -0.0073  0.0023 -0.7748//对200次零位偏移值求平均,得到平均加速度XYZ轴的零位偏移为-0.0073  0.0023 -0.7748
Gyro offset data HWST bit=0: -0.0678 19.4022  0.1907//对200次零位偏移值求平均,得到平均陀螺仪XYZ轴的零位偏移为-0.0073  0.0023 -0.7748
Retrieving ST Biases//准备获取开启自检模式的零位偏移,自检模式是芯片内部自己产生一定值得加速度和科里奥利力信息,以观察MPU9250能否输出差不多的值
Starting Bias Loop Reads//开始循环读取零位偏移
Samples: 200//获取次数为200次
Accel offset data HWST bit=1:  0.2298  0.3527 -0.6055//对200次零位偏移值求平均,得到平均加速度XYZ轴的零位偏移为 0.2298  0.3527 -0.6055
Gyro offset data HWST bit=1: 31.9056 57.1416 56.9990//对200次零位偏移值求平均,得到平均陀螺仪XYZ轴的零位偏移为31.9056 57.1416 56.9990
Accel OTP:86, 86, 107//加速度出厂XYZ的OTP修正值为86, 86, 107
ACCEL:CRITERIA A
Bias_Shift=15540.0000, Bias_Reg=-480.0000, Bias_HWST=15060.0000//加速度X轴自检偏移值为15540,加速度X轴偏移寄存器值为-480,加速度X轴自建偏移值为15060,Bias_Shift=Bias_HWST-Bias_Reg
OTP value: 24416.0000//更新加速度X轴的OTP修正值为24416.0000
ratio=-0.3635, threshold= 0.5000//自检偏移的倍率绝对值为0.3635,小于0.5,加速度X轴自检成功
Bias_Shift=22962.0000, Bias_Reg=151.0000, Bias_HWST=23113.0000//Y
OTP value: 24416.0000
ratio=-0.0596, threshold= 0.5000
Bias_Shift=11096.0000, Bias_Reg=-50776.0000, Bias_HWST=-39680.0000//Z
OTP value: 30088.0000
ratio=-0.6312, threshold= 0.5000//自检偏移的倍率绝对值为0.6312,大于0.5,加速度Z轴自检失败
ACCEL Fail Axis = 2//加速度第二轴失败(第二轴是Z轴)
Accel Self Test Results: 4//返回加速度失败代码4
Gyro OTP:189, 199, 226//陀螺,同加速度原理,但是陀螺的自检便宜倍率绝对值要大于0.5才算自检成功
GYRO:CRITERIA A
Bias_Shift=2095410.0000, Bias_Reg=-4442.0000, Bias_HWST=2090968.0000
OTP value: 8509675.0000
ratio= 0.2462, threshold= 0.5000
Gyro Fail Axis = 0//X轴失败
Bias_Shift=2473289.0000, Bias_Reg=1271540.0000, Bias_HWST=3744829.0000
OTP value: 9400164.0000
ratio= 0.2631, threshold= 0.5000
Gyro Fail Axis = 1//Y轴失败
Bias_Shift=3722985.0000, Bias_Reg=12499.0000, Bias_HWST=3735484.0000
OTP value: 12297255.0000
ratio= 0.3027, threshold= 0.5000
Gyro Fail Axis = 2//Z轴失败
Gyro Self Test Results: 7//返回陀螺仪失败代码7
Compass Self Test Results: 0//指南针自检成功
Exiting HWST


最佳答案

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MPU9250用STM32F103C8T6还是没法正确运行DMP解算.跪在最后的自检上,因为自检过程有个200次读取六轴偏移值,占用空间很大,我觉得有可能这个地方计算出问题了,导致后面DMP运行时,由于没有正确的偏移补偿,DMP给出的数据会飘.
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
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 楼主| 发表于 2016-8-24 11:58:42 | 显示全部楼层

MPU9250用STM32F103C8T6还是没法正确运行DMP解算.跪在最后的自检上,因为自检过程有个200次读取六轴偏移值,占用空间很大,我觉得有可能这个地方计算出问题了,导致后面DMP运行时,由于没有正确的偏移补偿,DMP给出的数据会飘.
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发表于 2016-8-24 13:18:02 | 显示全部楼层
请教一下,您自检是为了做什么呢?自检只是为了证明模块能够正常工作是吧?直接读数不行么?
我用过的模块都没自检过。
自在随心
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 楼主| 发表于 2016-8-24 15:42:22 | 显示全部楼层
yuzeyuan1 发表于 2016-8-24 13:18
请教一下,您自检是为了做什么呢?自检只是为了证明模块能够正常工作是吧?直接读数不行么?
我用过的模块 ...

准确地说是在自检的时候,将自检值用于校准传感器偏移。不校准传感器的偏移,会使得传感器的输出一直飘。
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发表于 2016-8-24 16:02:44 | 显示全部楼层
您确定自检有这种功能么?
我一直以为:自检就是传感器自己弄出一个简易的磁场,并不准,然后它自己去测值,测出来的结果如果在某个范围内说明器件是好使的,否则不好使,就只能考虑再买一个模块。
自在随心
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 楼主| 发表于 2016-8-25 15:44:21 | 显示全部楼层
yuzeyuan1 发表于 2016-8-24 16:02
您确定自检有这种功能么?
我一直以为:自检就是传感器自己弄出一个简易的磁场,并不准,然后它自己去测值 ...

我确定,代码中的run_self_test()就是这个工作原理
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 楼主| 发表于 2016-8-26 15:30:24 | 显示全部楼层
现在感觉和编译器和CPU自身的RAM空间都有点关系了,多定义一个无关变量少定义一个无关变量都会导致DMP工作异常
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 楼主| 发表于 2016-10-8 15:42:08 | 显示全部楼层
所有MPU920读不到磁力计的童鞋,看看你们是否将芯片第一脚悬空了,第一脚不能悬空,需要接到电源去
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 楼主| 发表于 2016-10-8 15:46:06 | 显示全部楼层
DMP数据的读取不要太慢,否则有可能DMP的FIFO会溢出,导致DMP数据读取失败.建议50ms就读取一次.
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硬件搬砖师 发表于 2016-10-8 15:42
所有MPU920读不到磁力计的童鞋,看看你们是否将芯片第一脚悬空了,第一脚不能悬空,需要接到电源去

问题解决了么?
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发表于 2016-10-12 21:53:19 | 显示全部楼层
硬件搬砖师 发表于 2016-10-10 20:48
MPU9250用STM32F103C8T6还是没法正确运行DMP解算.跪在最后的自检上,因为自检过程有个200次读取六轴偏移值 ...

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 楼主| 发表于 2016-10-13 10:57:29 | 显示全部楼层

支持正点原子,业界良心!之前尝试用过BOSCH的BNO055传感器,这颗9轴传感器输出的数据很稳,占用CPU很少,传感器静止时欧拉角输出小数点后3位不动,而MPUXXXX静止时小数点后一位都在动.
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发表于 2016-10-14 20:50:06 | 显示全部楼层
硬件搬砖师 发表于 2016-10-13 10:57
支持正点原子,业界良心!之前尝试用过BOSCH的BNO055传感器,这颗9轴传感器输出的数据很稳,占用CPU很少,传感 ...

谢谢支持
那个BOSCH这么稳定?
很贵吧
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发表于 2016-11-21 11:47:17 | 显示全部楼层
硬件搬砖师 发表于 2016-8-24 11:58
MPU9250用STM32F103C8T6还是没法正确运行DMP解算.跪在最后的自检上,因为自检过程有个200次读取六轴偏移值 ...

请问下DMP给出的数据yaw值还会飘么?
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发表于 2016-11-25 16:54:10 | 显示全部楼层
硬件搬砖师 发表于 2016-10-13 10:57
支持正点原子,业界良心!之前尝试用过BOSCH的BNO055传感器,这颗9轴传感器输出的数据很稳,占用CPU很少,传感 ...

请问你使用什么接口读取bno055 的数据?i2c吗?
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发表于 2016-11-26 17:01:47 | 显示全部楼层
大哥我用9250在F103上面结算出来了,YAW轴稳得一匹,我把FSYNC接了3.3,INT脚接地了,真心很稳,好开心
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发表于 2016-11-26 17:09:04 | 显示全部楼层
之前第一个脚没接地,YAW轴就是作死的飘
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发表于 2016-11-26 17:15:33 | 显示全部楼层
有没有用BNO055
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发表于 2016-12-13 00:14:20 | 显示全部楼层
兄弟你的自检弄好了没呢,我移植MPU9250_MPL也是在自检处出问题了,把自检那个函数屏蔽了就能正常工作,但是一加上自检,就怎么改都没成功过……
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 楼主| 发表于 2016-12-22 10:06:02 | 显示全部楼层
空心杯 发表于 2016-11-26 17:01
大哥我用9250在F103上面结算出来了,YAW轴稳得一匹,我把FSYNC接了3.3,INT脚接地了,真心很稳,好开心

你肯定是用阉割版的DMP移植的,那个之前我也移植成功可用了。我说的这个是完整版DMP移植的,你有兴趣也可以试试。
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 楼主| 发表于 2016-12-22 10:06:33 | 显示全部楼层
大漠青云 发表于 2016-12-13 00:14
兄弟你的自检弄好了没呢,我移植MPU9250_MPL也是在自检处出问题了,把自检那个函数屏蔽了就能正常工作,但 ...

你用的是什么芯片,别点use microlib试试看吧
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 楼主| 发表于 2016-12-22 10:07:48 | 显示全部楼层
myopendv 发表于 2016-11-25 16:54
请问你使用什么接口读取bno055 的数据?i2c吗?

是I2C,移植特别简单,BOSCH公司的代码特别规范,这也是为什么BOSCH能在IMU传感器市场成为销售冠军的原因之一吧
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发表于 2016-12-28 20:24:20 | 显示全部楼层
兄弟,你的问题解决了吗,我的和你一样,把自检注释掉只能读到yaw,没有roll和pitch
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楼主你把那个给MPU9250用的那个MS级延迟函数改一下 如果真是要延迟过长的话可能就过不了了 把MS延迟时间降低 就OK了 我当时的问题就是换了一个高精准的延迟函数 导致延迟时间改变然后出问题了 后来把函数的延迟时间除了5发现可以用了 乘以2就不行了后来我又除了10都还能用 这明显说明这是延迟时间过长导致的呀
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硬件搬砖师 发表于 2016-12-22 10:07
是I2C,移植特别简单,BOSCH公司的代码特别规范,这也是为什么BOSCH能在IMU传感器市场成为销售冠军的原因 ...

你好,你的BNO055的测试代码还在吗?能不能发我一份?
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兄弟,你的自检失败ok了吗
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信息量略大,以后慢慢消化 谢谢楼主,么么哒
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发表于 2018-4-13 16:09:12 | 显示全部楼层
我来挖坟,楼主我和你的失败log基本一样,我用的是微库,不然放不进STM32F103C8T6,有可能就是这里出的问题,我准备那一块最小系统换成STM32F103CB来试试,下载完整库进去。
而且我读0x75寄存器值是0x73,手册上面写的应该是0x71,我怀疑这个模块是MPU9255,不是9250,不知道能不能兼容使用,但是不自检能读出数据,移动模块后数据都是很缓慢的增减。
下面是我的自检失败log

Starting MPU6500 HWST!

Retrieving Biases

Starting Bias Loop Reads
Samples: 200
Accel offset data HWST bit=0:  0.2553  0.0946 -0.6670

Gyro offset data HWST bit=0:  2.8824 17.6259  8.9984

Retrieving ST Biases
Starting Bias Loop Reads
Samples: 200
Accel offset data HWST bit=1:  0.6043  0.5947 -0.1439

Gyro offset data HWST bit=1: 96.8342 81.1205 89.9066

Accel OTP:91, 89, 119
ACCEL:CRITERIA A
Bias_Shift=22868.0000, Bias_Reg=16733.0000, Bias_HWST=39601.0000

OTP value: 25660.0000

ratio=-0.1088, threshold= 0.5000

Bias_Shift=32770.0000, Bias_Reg=6201.0000, Bias_HWST=38971.0000

OTP value: 25156.0000

ratio= 0.3027, threshold= 0.5000

Bias_Shift=34281.0000, Bias_Reg=-43712.0000, Bias_HWST=-9431.0000

OTP value: 33904.0000

ratio= 0.0111, threshold= 0.5000

Accel:CRITERIA C: bias less than 32768.0000
FAILED: Accel axis:2 = -43712 > 500mg
Accel Self Test Results: 4
Gyro OTP:193, 205, 224

GYRO:CRITERIA A
Bias_Shift=6157227.0000, Bias_Reg=188901.0000, Bias_HWST=6346128.0000

OTP value: 8855364.0000

ratio= 0.6953, threshold= 0.5000

Bias_Shift=4161176.0000, Bias_Reg=1155134.0000, Bias_HWST=5316310.0000

OTP value: 9978481.0000

ratio= 0.4170, threshold= 0.5000

Gyro Fail Axis = 1
Bias_Shift=5302403.0000, Bias_Reg=589716.0000, Bias_HWST=5892119.0000

OTP value: 12055122.0000

ratio= 0.4398, threshold= 0.5000

Gyro Fail Axis = 2
Gyro Self Test Results: 6
Compass Self Test Results: 0
Exiting HWST

楼主现在解决了嘛,还是换了大容量的芯片
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能分享一下代码吗  调了很久没调出来  急用谢谢  
1728380873@qq.com
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空心杯 发表于 2016-11-26 17:01
大哥我用9250在F103上面结算出来了,YAW轴稳得一匹,我把FSYNC接了3.3,INT脚接地了,真心很稳,好开心

大哥,可以分享下吗,985688759@qq.com
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发表于 2018-7-16 21:09:49 | 显示全部楼层
楼主,怎么解决的啊,我也遇到相同问题,可以分享下吗,985688759@qq.com
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发表于 2018-11-27 13:07:56 | 显示全部楼层
C8T6 移植正点原子F429的MPU9250例程
编译出程序Program Size: Code=54108 RO-data=4460 RW-data=168 ZI-data=6888  ,下载后自检过不去。
Optimization选择Level3
编译出程序Program Size: Code=49112 RO-data=4464 RW-data=168 ZI-data=6888  ,自检可以通过
不明白为啥
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发表于 2019-2-19 11:19:24 | 显示全部楼层
饱死了 发表于 2018-11-27 13:07
C8T6 移植正点原子F429的MPU9250例程
编译出程序Program Size: Code=54108 RO-data=4460 RW-data=168 ZI-d ...

你优化等级不改前,编译不报错吗?
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发表于 2019-2-19 11:20:13 | 显示全部楼层
空心杯 发表于 2016-11-26 17:01
大哥我用9250在F103上面结算出来了,YAW轴稳得一匹,我把FSYNC接了3.3,INT脚接地了,真心很稳,好开心

代码能分享下吗?大神         821451872@qq.com
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发表于 2019-2-19 15:48:20 | 显示全部楼层
不一定是这个问题,我这边换成F4后,自检的错误和F1的一样,只有磁力的自检没问题,你这边解决这个问题了吗?谢谢
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发表于 2019-4-10 17:47:03 | 显示全部楼层
楼主的方法可以分享一下吗,困扰了很久了
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发表于 2019-8-8 16:00:20 | 显示全部楼层
俺也遇到了这个问题,用的是硬件I2C,并且数据读出来全部都是0.00,当时崩溃啊!后来把模块放平就可以自检通过了。
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发表于 2020-7-29 00:50:40 | 显示全部楼层
硬件搬砖师 发表于 2016-8-24 11:58
MPU9250用STM32F103C8T6还是没法正确运行DMP解算.跪在最后的自检上,因为自检过程有个200次读取六轴偏移值 ...

那是相当的飘。。。不知道哪里没有用好,我在CSDN上下载别的的demo,发现数据好很多,都是同一个mpu9250
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发表于 2020-7-29 01:07:40 | 显示全部楼层
我根据网上其他网友的意见,把IIC速度调到400K,可以自检通过了,数据比直接屏蔽自检好很多!
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